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吉林石化有机合成厂从严设备管理 累计降采366.04万

时间:2020/7/23 14:46:59 来源:打印

      7月22日,吉林石化15万吨/年乙烯装置急冷油泵减速机进行国内厂家测绘,相比采购国外进口减速机,节省采购周期6个月,更换后可节约费用33万元。这是该公司苦练提质增效“内功”,深挖创效潜力的又一力举。
  “为了实现效益最大化,我们精细从严设备管理,一方面注重日常维护,延长机泵使用时间,另一方面加大修旧利废、备件国产化力度。截至目前,共降采366.04万元。”有机合成厂机动科科长徐占有介绍。

  针对在用的1136台机泵,有机合成厂加强分级管控,坚持一天一测振,一天一记录,通过状态监测进行预知维修,加大高故障率机泵整改力度,提高设备MTBF(平均故障间隔时间)、MTBR(平均修复时间)水平,减少机泵检修10次,减少机封消耗12套,电机检修同比减少44台,节约修理费用17.3万元。“对于振动烈度达到C级及以上、振动突变异常、流量严重偏离设计工况的‘三类机泵’,我们及时治理消除隐患,有效管控机泵运行风险。”徐占有说。

  大力开展修旧利废,对拆下的压缩机气阀、疏水器、阀门等修复再利用,使用拆除装置的仪表设备解决现场仪表突发故障问题,只要有能修复的备件、能用的材料绝不采购新的,实施的12个修旧利废项目,创效210万元。针对丁苯橡胶、乙丙橡胶设备挂胶需要频繁清理的实际,成立工厂水枪班,减少外包清洗量,自干清理设备16台、工艺管线60米、地下管线650米,节约修理费30万元。

  加大备件国产化力度,特别是对于压缩机、风机、低风险机泵等国内技术较为成熟的设备配件及物资,在确保运行安全可靠的基础上,优先推行国产化,降低设备备件成本。“备件国产化项目已实施6项,增创效益139.8万元,我们还将加大力度,把国产备件质量优良、成本低、赶制快的优势运用到设备管理上,进一步降低检维修费用。”徐占有说。


责任编辑:rain

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