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辽阳石化聚焦催化剂性能提升增效超200万元

时间:2021/3/16 15:24:09 来源:打印

      “我们通过加强生产受控管理,推进系统化操作,优化催化剂选择性,降低装置物耗,环氧乙烷/乙二醇装置平均负荷达到119%,催化剂平均选择性达到89.82%,比技术保证值高1.12个百分点,节约乙烯原料179.15吨,今年前两个月累计增效259.8万元。”3月11日,辽阳石化烯烃厂工艺高级工程师董瑞拿着分析报表高兴地说。

   辽阳石化牢固树立“技术立企兴企强企”的理念,集中催化剂攻关小组人员技术优势,切实发挥专家组作用,密切跟踪环氧乙烷/乙二醇装置催化剂运行效果,通过持续跟踪对比分析在线数据后,不断优化装置工艺操作,严密监控催化剂性能,及时调节催化剂调节剂氯乙烷的注入量,确保最佳化I因子运行状态,选择性达到最优运行。 

  专业技术人员根据环氧乙烷/乙二醇装置生产运行系统二氧化碳浓度,优化贫碳酸盐溶液流量、循环气进料量、碳酸盐溶液浓度等工艺参数,尽力为催化剂使用创造最优条件,增加二氧化碳脱除能力,保证二氧化碳脱除效果,提升催化剂运行选择性和稳定性,高效发挥催化剂作用。

  岗位员工开展乙烯膜分离回收系统攻关计划,优化调整膜分离入口进气量,对膜分离组件进行运行优化,实时监控分析做好工艺调整,并将膜分离出口排放气引入燃料气系统,回收利用热量,在实现乙烯回收率大于85%的同时,实现降耗、环保“双赢”。


责任编辑:rain

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